新年伊始,漢鋼公司動力能源中心牢固樹立“過緊日子”的思想,以提指標、降消耗、堵浪費、保供應為抓手,拓展創(chuàng)效新空間,激活降本增效“新引擎”。
優(yōu)化生產,建立能源指標管理體系
該中心以“抓基礎、管狀態(tài)、盯細節(jié)”為抓手,提升設備精細化管理,優(yōu)化設備管理手段,將37臺水泵改造為變頻,有利于平衡管網壓力和流量控制;將V型反洗水改造為回用水,降低新水消耗,回用水可循環(huán)使用;將隔膜泵改為渣漿泵,壓濾機運行率提升50%;根據用戶需求將少量回用水加入新水系統(tǒng),可降低新水成本;將物流中心直配庫、成品庫長流水、中和料場雨水回收處理,可改善回用水水質;同時推進自動化升級改造,提高遠程自動化監(jiān)控成都,有效提高職工勞動效率,積極落實各生產環(huán)節(jié)“撿芝麻”。
開源節(jié)流,以新技術降低能源成本
為進一步降低成本消耗,該中心通過對標學習,積極落實“避峰就谷、科學用電”原則,做到“既有分工,又有合作”,加強330KV變電站下網負荷和各單位用電負荷監(jiān)控,嚴格控制電力負荷,所有設備啟動、試機等全部安排在平谷時段,調度隨時根據生產最煤氣系統(tǒng)平衡,及時調整轉爐回收co回收指標1500Kcal左右,保證20萬氣柜柜容在15萬Nm3以上,做到尖峰時段儲能發(fā)電,保證電廠1#2#機組煤氣用量16萬Nm3,提高發(fā)電負荷,降低下網電量;快速推進水系統(tǒng)優(yōu)化項目,分段、分時將老漢鋼、諸葛村富裕水回收,利用除鹽水制備系統(tǒng),日消耗3500 m3,將70%高品質水注入新水系統(tǒng),有力推動噸鋼耗新水不斷下降,為節(jié)能控本再添新動力,保持精打細算“過日子”。
指標管控,定額管控推進能源消耗
該中心堅持以降低能源指標消耗為突破口,每天由專人對綜合能源消耗情況進行全面分析,以能耗指標倒推成本費用,緊盯煤氣回收量、噸鋼取水成本、煤氣發(fā)電量,以“定檢、定修”為主線,提升設備精細化管理,優(yōu)化設備管理手段,實施差異化維修。進口能源指標將脫硫水供往煉鋼熱門坑燜渣使用技術攻關,項目實施后杜絕了脫硫水排往中央水處理污染水質,同時減少煉鋼燜渣用水成本,全年共節(jié)約用水成本20多萬元;V型濾池反洗水由新水改造成回用水反洗,全年可節(jié)約費用約95萬元,同時進一步加大公司供水網管檢查力度,嚴防“跑冒滴漏”現(xiàn)象,落實多管齊下“摳”效益。
面對新的起點,動力能源中心將以進一步深化改革為出發(fā)點,在細節(jié)上下功夫,以20項能源指標為落腳點,扎實推進質量、效率、動力新目標,全面做好能源介質平穩(wěn)供應,誓奪開門紅。(動力能源中心 郭超鋒)