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鐵前創效:從“規模效益”走向“成本效益”
發布日期:2022-02-02    作者:卜云飛    
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元月份,煉鐵廠以“低碳低耗”為生產經營指導思想,將生產方向由規模效益型向成本效益型轉變,通過強化精料管控、匹配適宜冶強、實施低硅冶煉等措施,焦比達到高爐投產以來歷史新低,環比降低29.49kg/t,產生創效額約1800萬元。

鐵前創效:從“規模效益”走向“成本效益”

強化精料管控,延伸管理

進入元月份以來,入爐料綜合品位持續在56.20%以下,面對品位大幅度降低的原料條件,如何保證爐況長期穩定順行,還要確保完成焦比368kg/t的既定目標,不僅是技術難題,更是巨大挑戰。煉鐵廠不等不靠不要,積極主動作為,緊密結合目前生產實際,對爐料實施精細化管控,控制焦炭入爐粒級,降低篩分速度,逐步將焦炭篩板25mm調整至22mm,通過縮小篩孔,減少焦批焦丁分流,保證了主焦焦層厚度,并將焦炭振篩速度下調至3kg/s,確保爐內中心料柱具有較好的透氣性和透液性,同時實行“我用我要看,我用我要管”的物料延伸管理機制,由原料組牽頭成立物料檢查小組,從焦炭計劃采購、裝車出廠、發運銜接、料場規劃、使用配比等全方位、全過程管控,并以堆新吃舊、吃舊搭新等多種配加方式,穩定了入爐焦炭整體質量和水分,為穩定爐況夯實了爐料質量保障基礎。

鐵前創效:從“規模效益”走向“成本效益”

匹配適宜參數,降低冶強

高冶強在高產量的同時,伴隨著爐腹煤氣發生量過剩,爐內煤氣流速高,不利于煤氣利用率提升,致使能耗無效流失。為了進一步降低能耗,該廠通過控風、控氧來實現降低冶強,而如何匹配之間的參數是關鍵所在,風量是高爐的生命線,鼓風動能過低會導致高爐爐缸活躍性變差,富氧過高會引起頂溫不足,從而加大煤氣除塵處理難度,嚴重的會造成管道堵塞、縮短除塵布壽命等,而富氧過低又會造成料速過慢,引起頂溫高,同樣不利降耗。通過不斷摸索,采取了階梯減風、輔助用氧的辦法,即逐步減風關注爐缸狀態,如無下滑狀態,繼續嘗試降低風壓,同時根據頂溫情況,調整富氧,保證了爐頂溫度始終保持130℃以上,在爐缸活躍的前提下,摸索出了適宜的冶煉強度。

鐵前創效:從“規模效益”走向“成本效益”

實施低硅冶煉,降低能耗

冶煉過程中若爐溫控制過高,不僅造成熱量損失,還會影響渣鐵流動性,不利于爐缸活躍。為了及時的做好爐溫管控,該廠下發了《爐溫控制要求的通知》,在滿足鐵水物理熱需求前提下,以【Si0.20-0.40%為操作區間,0.30%作為操作目標值,同時建立了高爐爐型分級體檢管控機制,并形成《高爐健康體檢制度》,該制度讓高爐自己發言述說病痛,使高爐的分析判斷由單向變為互通,由點面變為立體,有效的對高爐重點運行參數做到了全面適時監測,通過對比管控標準,用數據正確衡量高爐的運行狀態和趨勢狀態,解決了高爐操作意見不統一、隨意性等問題,逐漸形成高爐標準化的管理體系,同時此體系也為低耗冶煉提供可視化的數據支撐。(煉鐵廠 卜云飛)