縱觀市場,圍繞生產,只有降本增效才能持續發展,軋鋼廠棒線車間深入踐行“修舊利廢,降本增效”的理念,嚴格控制生產成本,節支增效,通過提高認識、小技小革、回收利用等措施,壓縮成本支出,減少能源浪費,助推公司高質量發展。
立足本崗,開源節流促發展
軋鋼廠棒線車間冷剪剪前輥道,經常性出現輥子磨損,左右高低不一致,鋼材剪切輸送不均勻的情況,造成冷剪剪刃磨損,鋼材剪切質量差,嚴重影響生產。車間維修班組成員通過觀察發現此問題后,積極討論提出建議整合措施,對冷剪剪前輥道進行改造,在冷剪剪前輥道輥身上焊接均勻分布的隔片,改造后鋼材剪切時分布均勻。平時停機檢查即便發現隔片有磨損,也能實現快速更換,保障了生產順行。
自加壓力,挖潛增效保安全
軋鋼廠棒線車間二號棒線軋線17架、18架軋機收放料需要手動操作,因軋線高速區域經常性出現飛鋼,人身安全得不到保證,軋機收放料只能停機進行操作,造成軋線停機時間多,收放料不及時,容易導致飛鋼,進而影響生產。在發現此問題之后,車間經研究對17架、18架軋機收放料裝置進行改造,將收放料裝置改成電機帶動,改造后收放料操作快速準確。平時收放料能夠實現遠程操作,人身安全得到了保障。
優質建設,降低磨損止反彈
軋鋼廠棒線車間一號棒線二號飛剪轉轍器存在帶鋼頭的情況,軋線飛剪在剪切后鋼頭不能準確掉入廢料兜,與下支鋼會發生碰撞,進而導板轉轍器磨損,造成軋線堆鋼,停機時間多,危險系數大,嚴重影響生產。經車間討論制定措施后對對二號飛剪轉轍器進行改造,在原有轉轍器基礎上向前移動轉轍器位置,增加飛剪剪切后鋼頭掉落的空間,減少鋼頭反彈,使鋼頭能準確快速落入廢料兜。同時去除前擋板,平時點檢便于發現導板磨損情況,便于更換。
軋鋼廠棒線車間在降本增效的路上始終堅持不怕困難,集思廣益,利用停機檢修時間對設備進行改造升級,降低崗位工人員勞動強度,為公司降本增效貢獻源源不斷的維修力量。(軋鋼廠 周偉)