2022年上半年,漢鋼公司軋鋼廠緊抓提產降本的主線,從內釋放改革創新的活力,奮力譜寫了上半年節能創效的優異“期中”答卷。
擰緊“控制閥” 節流節支常態化
漢鋼公司軋鋼廠通過常態化的監督與排查,從內形成成本測算、預警的科學機制,使節流節支成為一種習慣。電耗方面,強制要求相關班組在軋線停機15分鐘以內,必須關閉各類大小型電氣設施,并從制度上剛性約束各區域日常用電情況。利用“引進來”的技術手段,先后在2#高線風冷線、加熱爐液壓站等區域實施電耗節能改造項目。同時,在夏季高溫用電峰值期間,分廠適時申報“避峰就谷”檢修計劃,進一步省出電耗的“效益經”。煤耗方面,通過科學組織生產提升鋼坯熱裝率,以減少二次加熱對煤氣的消耗。結合公司轉爐煤氣摻燒項目,再次提升能源利用效率。此外,加強崗位工操作技能的培訓,每班統計煤氣消耗,防止操作不精細造成的熱量浪費。其它方面,定期對區域管網進行排查、堵漏,及時對氣體管道、閥門進行維護,以杜絕長流水現象和氣體能源浪費,促使節支節流成為創效的有力舉措。
工藝“金點子” 技術革新出效益
漢鋼公司軋鋼廠將技術革新視為提升自身硬實力的根基,多次通過改造和創新實現節能降耗。將2#高線預精軋料型進行工藝優化與統一,這樣該條產線無論是計劃盤螺或盤圓生產,都只需調整精軋及減定徑區域,不僅全面提升軋線生產效能,降低非必要能耗,也大大減少了人員的勞動強度。巧用“金點子”助力生產效率,針對粗軋1架軋機夾鋼延誤的情況,技術人員巧妙實施在軋機進口導衛內的變形區域進行廢鋼切割,而后通過軋機正、反靈活將廢鋼推出吊走,此項小小的改動,極大降低了加熱爐停機保溫產生的能源消耗。此外,通過對盤螺成品架輥環的月牙間距和軋制標識刻字進行技術優化,進一步提高了過鋼量,有效避免了堆鋼停機期間設備運轉帶來的電力消耗。
集聚“小智慧” 帶來創效新活力
漢鋼公司軋鋼廠積極開展全員“修舊利廢”“查找提改獻”“合理化建議”等活動,廣聚基層員工的智慧,從內釋放改革活力。今年上半年,軋鋼廠共收集合理化建議112條,一系列針對設備、工藝、技術、管理、安全等方面的措施和制度相繼推行并落實到位,累計造經濟效益達130余萬元。同時,進一步完善相關獎勵制度,調動廣大員工參與降本增效工作的積極性,一方面在設備改造突出、降本顯著的項目上,按照崗薪比例給予參與人員30%-50%的獎勵,切實營造全員主動作為、敢于擔當的氛圍。另一方面,實行以經濟獎勵為主,納入評優、評先和晉升標準評定為輔的兩種方式,雙管齊下讓職工主動參與各類技術改造之中,為生產經營注入強勁動能。(軋鋼廠 晏小惠 沈健根)