今年以來,煉鋼廠持續激發一線員工主人翁精神,“智行合一”助推修舊利廢常態化開展,促使修舊利廢工作實現新突破。
激活員工“能動性”,為修舊利廢獻良策
近期,在轉爐車間減速機使用過程中聲音異響,原來是由于內部的輸出軸孔與齒輪軸配合太緊,不容易取出。為恢復理想的減速效果,相關技術人員對傾動一次減速機進行了改造修復。將減速機拆解后,查看并確認齒輪及軸承磨損情況,利用千斤頂拆解齒輪軸,打磨減速機內輸出軸軸孔,在廢舊的軸承中選擇型號尺寸合適的軸承,重新組裝,對維修后的減速機盤車試驗合格后作為備用。
“員工的點子就是多,近期他們還對霧炮機噴嘴進行了修復,由于霧炮機噴嘴長時間使用后,噴嘴濾網及出水口結垢堵塞嚴重,無法出水不能繼續使用,員工就想到利用稀鹽酸進行浸泡清洗,再用細鋼絲再次徹底清理結垢,最后把清洗好的噴頭和濾網進行組裝,便可重新使用,效果良好,截止目前本月修復的噴嘴上百個了,省了一筆不小的費用,值得推廣和大力宣傳。”主管領導肯定地說。
開啟攻堅“創新性”,引修舊利廢開新局
驕陽似火,走進連鑄車間,遠遠就看見幾名技術人員聚在一起琢磨著什么。上前一看,原來幾人正在修復拉矯輥軸承座,軸承的正常運轉軸承座必須通水冷卻,拉矯輥長期處于高溫環境下工作,水垢積多形成堵塞,水路不通便造成軸承損壞。
“水垢、銹垢這么厚怎么能修復好?”筆者詢問。
“我們不怕麻煩,公司正處于困難時期,該省的必須省,改修的必須修。”技術員回答。只見他們用割槍將軸承座表面割開,將內部雜物清理干凈,再用6mm的鋼板在軸承座表面焊接,焊接好進出水接口設備便煥發新活力。
據悉,近期該車間還完成了氣動擋板氣缸修復,經過多次試驗,設備性能完全達標,滿足生產現場需求,不但提高生產效率,而且降低系統故障率。
這樣的修舊利廢、小計小改在煉鋼廠數不勝數,全體黨員干部牢固樹立過緊日子、苦日子的思想,打開一線基層員工“創新腦洞”,確保修舊利廢常態化創新發展,打贏降本增效攻堅戰。(煉鋼廠 陶云云)