近期,燒結廠發出張榜“如何利用環冷機中高溫段余熱將熱水箱水溫提升至90℃以上,滿足生產需求的同時提升混合料溫度?”
厘思路 定戰略 把牢“方向盤”
燒結廠維修車間主動揭榜,倒排工期、壓茬推進,精配作業人員、優配器械設備,全面強化安全管控和技術支撐,經過查閱圖紙,深入環冷機內部觀察、測量、收集數據,最終敲定三階段實施方案,為項目優質高效推進打下堅實基礎。
據了解,原熱水箱主要通過華富低壓蒸汽對其升溫,低壓蒸汽日消耗90t,單價34元/t,年成本費用約110萬元。此次改造要利用1#燒系統停機時間完成第一階段的實施,在環冷罩中高溫段,以S型敷設DN65不銹鋼管道,約300米長形成導熱裝置,將循環水通入其中,循環水沿管道流通時,通過環冷罩中熱能對管道進行升溫加熱,從而減少低壓蒸汽的用量,直至完全停用低壓蒸汽,降低成本費用。
同發力 提質效 掃除“攔路虎”
考慮到環冷機內部空間有限,只能將部分材料在室外預制,預制后管道轉運是維修工們遇到的第一個棘手難題,環冷機停機后內部仍有約40℃余溫,鉗工們歷經30多小時,將約300米不銹鋼管道轉運至環冷內部。
接下來就是管道放置方式,管道拼接、碰口,逐步焊接。因環冷料面距環冷機罩約3米,管道放置后不能影響環冷正常運行,管道需架空定置,如何焊接?如何將管道定置?在狹窄機械設備無法操作的情況下,他們再一次迎難而上,合力將所有管道放置在高約2米的支架上,在上下不足半米的空間進行焊接。
“本次改造不僅要求‘速’,更要求‘質’,不能只盯當前,更要放眼長遠,要做到進度可管控、質量可追溯、安全可預警。”維修車間負責人反復強調。
經過4天3夜的奮戰,利用環冷機余熱加熱導熱裝置提升水溫順利完成。經過現場測試,導熱裝置進水溫度為20℃,在經過S型導熱裝置后,出水口溫度可達75℃,達到了預期效果。(燒結廠 賀犇 段江宏)