6月份以來,軋鋼廠棒線車間持續深化降本增效專項行動,牢固樹立過“緊日子”思想,以實際成效助力企業高質量發展。
群策群力 誕生“大智慧”
“所有人依據自身對本崗位的日常認知,針對車間能源浪費,寫出不少于三條的建議,并就如何改進、優化提出意見”這是今年6月初軋鋼廠棒線車間向所有員工發出的降本增效總動員號召。
此項動員號召一經發出后,在干部職工之間迅速產生熱烈反響,大家集思廣益、各抒己見,積極對本崗位存在的能源點進行梳理,把日常工作中發現的浪費情況一一記錄,針對性提出整改意見。從大到軋機空轉促使電耗增加,小到休息室門口的節能燈關閉情況;從停機時現場風機、打包機與輸入輸出輥道電機的及時斷電,到30分鐘以上停機油氣、空氣介質的管控,該車間員工累計統計出合理化建議200余條,并就廠房大燈照明改造、換裝節能燈等細節之處,優化建議80余條,而這些集體“大智慧”衍生的相應舉措也大幅度節約了車間能源。同時,該車間采取正向激勵手段,員工發現能源節約的“金點子”便給與獎勵,對提高其參與度、積極性,實現成本降低起到雙向推動作用。
技術優化 省出“效益經”
今年以來,該車間積極響應公司及分廠降本增效工作的號召,先后在1#、2#棒線同時軋制相應降合金鋼材,車間嚴格按照合金優化方案控制軋制過程,對鋼坯成分、加熱溫度、關鍵點溫度、鋼材尺寸、質量及性能等嚴格把關,持續跟蹤,從技術層面確保萬無一失。通過試軋、試驗,擴大試驗等流程,經數據的不斷累計整理,結合鋼材的力學性能、金相組織、時效性能等全面分析與對比,已實現了相應降合金規格全覆蓋批量生產,截至目前,增效鋼材已累計創效70余萬元。
科學管理 精算“成本賬”
該車間充分發揮精益化、科學化的管理思路,依據生產實際,結合煉鋼換包、生產矩形坯等特殊情況,避重就輕合理安排兩條生產線換規格,最大程度的接收消耗熱坯,提升熱裝率與小時過鋼量,以減少相應能源消耗。生產期間,加強各個崗位的溝通,內部群提前發送計劃保溫信息,以便維修人員依據時長見縫插針安排檢修工作,做到科學軋鋼。同時,車間指定專人負責能源管控,要求停機時第一時間關閉冷卻水、油氣等介質,軋線保溫期間迅速調節煤氣壓力,最大程度降低煤氣、電耗、水耗能源的浪費。此外,車間對備品備件的使用、改造、修舊利廢等嚴格控制,根據實際使用情況,限制報備數量,并依照分廠相關獎勵辦法同步加大小計小改的支持力度,促使內部成本逐步降低與可控。(軋鋼廠 王勇 沈健根)