近期以來,煉鋼廠練內功、夯基礎、蓄動能,一場圍繞原料降本戰役在各個崗位火熱打響。
檢驗過硬招,廢鋼質量有保障
“沙列,一車三級壓塊已經停在了指定的車位,發現這車重廢壓塊表面夾有泥土和礦渣等雜質,質量異常,請迅速前來進一步檢查。”質檢牛志航在對講機喊道。車間收料員與質檢班長張飛利用撕裂機進行拆解、查驗,將所檢驗車次物料的上、中、下進行取樣,對廢鋼工而言,外購廢鋼檢驗是最基本也是最重要的作業,近年來,在煉鋼外購廢鋼中,壓塊占了絕大部分,有的壓塊中摻雜輕薄料、泥土、礦渣等非金屬雜質,不但影響鋼水質量,還會升高煉鋼消耗。廢鋼班組成員利用撕裂機進行拆解進行查驗,對壓塊進行準確的質量檢驗,將所檢驗車次物料的上、中、下層情況拍攝照片,并填報驗收記錄,同時將廢鋼檢驗信息上傳至信息交流平臺,提升廢鋼檢驗質量,確保廢鋼檢驗合格率100%。
轉運嚴管理,合金降耗精又準
合金驗收、轉運、上料……,這些作業看似簡單的工作,卻對轉爐乃至整個煉鋼成本控制有著不可忽視的影響。
煉鋼廠對合金及輔料標準進行全面梳理,對原輔料驗收流程進行進一步規范,明確合金上倉、輔料把關具體要求,并對崗位工進行技能培訓。同時細化合金、輔料爐前保供要求,根據爐前每日作業計劃以及鋼種和產量,準確計算當日合金及輔料的消耗量。合金班的員工們及時協調合金入庫,勤查料倉存量,確保送達爐前的原料種類和數量準確無誤,從而實現了合金的精準降耗。
配比巧搭配,轉爐消耗創新低
廢鋼配比是轉爐冶煉的第一道工序,對轉爐操作及鋼水質量至關重要。目前爐前廢鋼配比“一日三餐”的菜單上由大塊鋼、高密度壓餅、切頭等構成,如何優化廢鋼配比進一步降低生產成本,煉鋼廠從“料”上下功夫。
由于切頭屬于自產廢鋼,回收成本低,鋼中含渣少,增加切頭配比,無疑是非常理想的降本手段。煉鋼廠一方面協調加大切頭廢鋼的入庫數量,并按工藝要求對入爐廢鋼配比嚴格把關。自產廢鋼配比量上升,轉化率高,7月份以來轉爐鋼鐵料消耗環比降低5.2kg/t,創今年以來新低。(煉鋼廠 唐文文)