燒結廠認真落實降本增效工作,以精耕細作的作風、精雕細琢的標準、精益求精的態度,切實做好行業下行各類風險應對措施。下面由筆者帶你了解一下燒結廠降本增效的那些事兒。
精操作,為降本增效增添動力
“主控,鋪底料倉位已滿,請關閉鋪底料皮帶。”對講機那頭傳來混料工張濤的叫喊聲,他在點檢設備時發現鋪底料倉位較高,轉而就聯系主控工停止打料。自避峰就谷方案實施以來,為降低電耗,減少皮帶使用量,在滿足正常生產情況下,要求合理規劃皮帶開停機時間。
一直以來,燒結廠秉持“精管理 拓思路 優流程 提效益”的發展原則,通過實施《夏季用電避峰就谷生產組織方案》,要求全體干部職工積極參與、主動落實,采取“避峰就谷”各項有效措施,降低用電成本,優化生產模式,最大限度降本增效。
守創新,為降本增效注入活力
“現在調整的這個點火自動控動裝置精度明顯高了,我們能很方便地遠程控制閥門開度調節料面點火強度,點火效果也大大提高了。”燒結車間工長白旭東告訴筆者。
根據點火爐膛溫度自動化控制,最大程度降低了單位小時的煤氣消耗,根據測算,煤氣單耗噸礦可降低約3-4m³/t,年創經濟效益約150萬元,返礦率可降低0.5%-1%,年創經濟效益約400萬。正是在穩定生產的基礎上實施了技術智能因子,能夠輕松實現操作便捷、參數達標。
小修補,為降本增效匯聚能量
前期,廠內多數運行設備因備件不齊全,經常出現運轉故障,影響生產成本。針對這一情形,燒結廠維修車間技術人員結合生產實際,利用檢修時機,將易損零部件進行拆解、型號匹配的零部件進行拼接,來提高備品備件使用率,8月以來,備品備件使用率高達91.3%,設備故障率同比下降0.23%。
這不,近幾天,1#混合機聯軸器銷子因長期磨損而斷裂,維修人員通過多方面查閱資料、專業研討,最終,利用1天時間,用游標卡尺精確測量聯軸器口,重新制作出耐磨耐受的聯軸器部件。
為充分提高降本增效工作的實效性,該廠在“用、修、改”上下功夫,鼓勵全員積極創新實踐,讓廢舊設備“起死回生”,多舉措提高設備作業率,推動降本增效工作有效落地。(燒結廠 母璞瑩)