“降本增效怎么干?”“怎樣把‘緊日子’過成‘平常’日子?”煉鋼廠全員群策群力,解難題、提效率,一系列微改造在一線初顯成效,讓生產(chǎn)煥發(fā)新生機。
“小革新”助力大生產(chǎn)
“原來使用的擋渣錐、擋渣球這些傳統(tǒng)的出鋼下渣控制,存在投入時機、投入準確性等難以掌握的因素,擋渣成功率低,效果不理想。現(xiàn)在改造后使用的滑板擋渣工藝有效降低了轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量,減少了鋼水夾雜物。”提到新上線的爐后擋渣“新裝備”,轉(zhuǎn)爐車間負責人吳華笑著說。
隨著用戶對鋼材質(zhì)量要求的日益提高,鋼中磷、硫有害元素與夾雜物含量要求也愈發(fā)嚴格,為了生產(chǎn)高質(zhì)量的鋼坯,煉鋼廠學習同行業(yè)先進經(jīng)驗,將原有出鋼口改造為一套自動開啟-關(guān)閉的滑板擋渣系統(tǒng),通過自動下渣檢測系統(tǒng)來控制滑動出鋼口機構(gòu)開啟或關(guān)閉出鋼口,達到控渣出鋼的目的。這一革新不僅提高鋼水潔凈度,同時節(jié)約人力、物力,更為降低轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)成本增添了新途徑。
“小改造”收獲大成果
“中間包的烘烤時間和烘烤質(zhì)量不僅影響煉鋼廠煤氣消耗指標,而且決定著中間包的熱穩(wěn)定狀態(tài),成為限制連鑄生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。”走進連鑄車間烤包區(qū)域,車間主任王德中笑著介紹近期生產(chǎn)實現(xiàn)的新突破。
為了減少烘烤過程中煤氣熱效率低,烘烤器火焰外溢、中間包燒嘴局部不對中造成烘烤不均勻等問題,煉鋼廠相關(guān)技術(shù)人員,多方求證,最終確定解決方案。首先,組織人員對烤包器的燒嘴位置進行校正精確在±0.05cm范圍,?蓋板孔與燒嘴對準,從而確保中間包上線前的烘烤質(zhì)量。同時,對烘烤的制度進行了重新修訂,要求人員在操作烤包器時將燒咀對準中包蓋板烘烤孔,在中包投入使用前調(diào)節(jié)各燒咀風量,保證穩(wěn)流器中包工作層溫度達標,開啟節(jié)能模式,不僅保證中間包烘烤質(zhì)量,縮短烘烤時間,進一步降低煤氣使用量,為完成公司節(jié)能減排目標再添神助攻。
“小舉動”也有大效益
在連鑄車間1#機平臺上,8個結(jié)晶器口“齊刷刷”地用鐵皮圍擋了大半圈,這引起了筆者的好奇。
“現(xiàn)在使用的自動加砂裝置在加渣時存在結(jié)晶器保護渣噴到中間包的運行軌道上,伴有軸流風機將保護渣吹走飄散。一個澆次下來軌道上堆積的保護渣可以收集大半袋,而被吹進渣盤中的保護渣因為混入雜質(zhì)就徹底沒辦法回收利用了。”中包工牛金雷深有感觸地說。
為了降低保護渣消耗,連鑄車間發(fā)動員工共同出謀劃策,將廢舊的油桶切割成圓弧形,預留出加砂口,做成結(jié)晶器防護罩,牢牢地將保護渣鎖定在了結(jié)晶器口周圍。
“你瞧,自從有了這‘金鐘罩’,鋼包車軌道干干凈凈,物料消耗明顯較少,而且降低了人員勞動強度,廢舊油桶實現(xiàn)了上崗再利用,簡直是一舉三得。”牛金雷自豪地講道。(煉鋼廠 馬利)