工藝提升是鋼鐵企業不斷提升技術水平,趕超新目標,實現生產降本增效的有效途徑之一。現階段,鋼鐵行業伴隨入冬時節呈現市場低迷形勢,如何“強身御寒”,已成為了各鋼鐵企業生存的關鍵之策。四季度以來,煉鋼廠緊盯公司生產經營目標,以精細化管理為抓手、以成本控制為核心、以綜合效益為導向、以指標提升為目標,針對工藝提升持續開展了積極的探索,降本效果顯著。
合金優化,工藝挖潛降成本
在煉鋼生產過程,轉爐脫氧合金化成本占工序成本較大的比重,同時合理的脫氧合金化工藝對改善鋼水的流動性、降低工序成本、凈化鋼水及提升產品質量方面具有顯著的效果。
煉鋼廠根據生產實際,參照公司合金優化總體方案,針對常規建材用鋼實施了“提錳降釩”合金化工藝、鈮釩合金替代工藝、普通釩氮和復合釩氮的替代使用,新品H08A試生產采用“自制鋁粒”改善精煉脫氧工藝,實現了合金化效果更優,成本效益明顯,各類合金優化工藝綜合降成本8-10元/噸。
為積極應對合金價格大幅波動的市場變化,工藝技術人員通過統計生產數據,積累了不同合金消耗、成本數據,進一步建立不同工藝條件下的合金優化測算模型,適應在不同市場形勢下切換脫氧合金化工藝的要求,實現降成本的目的。
指標提升,引領成本再降低
煉鋼廠根據公司要求積極推進“熱機軋制”、“一罐制”工藝,“熱機軋制”對現有的產品HRB400E/HRB500E等不同規格的線材進行應用,鋼坯質量良好,成品力學性能達到判定標準,此項工藝在原來的基礎上噸鋼合金成本降低7.5元/噸。同時,供應煉鋼廠的鐵水采取“一罐制”,減少經混鐵爐環節的各項消耗,目前“一罐制”是各鋼鐵企業控制鐵水溫降的主要措施之一,煉鋼廠借助“一罐制”的鐵水條件靈活調整工藝制度,通過配加高錳生鐵,鋼筋頭、發熱劑、爐后加渣洗、提升操作水平等措施,克服“一罐制”鐵水存在的各類問題,穩定生產,降低鋼鐵料消耗達5kg/t,與混鐵爐-轉爐-連鑄模式相比,入爐鐵水溫度提升30攝氏度,避免了倒罐時間和過程溫降,穩定轉爐熱平衡。
質量保證,抓細節控底線
在鋼鐵市場低迷的嚴峻形勢下,為保證產品質量,降低鋼鐵料消耗,煉鋼廠從源頭控制、抓細節管理,確保生產過程在受控狀態下進行。加大對熔劑、合金、廢鋼及各種輔料的檢查力度。對不合格的原料,嚴格按照規定進行扣減,督促供貨廠家保證原料質量;對外購廢鋼及時取樣分析成分,確保入爐原料合格。同時,嚴抓細節管理,將爐襯維護、槍位測量、滑板擋渣、鋼水取樣、吹氬時間、連鑄配水等操作細節全納入監督范圍,加大工藝違規的處罰力度,將影響鋼坯質量的因素控制在適當范圍,確保生產穩定。今年以來,煉鋼廠質量目標基本實現,月鋼坯合格率最高達99.97%,為沖刺四季度,達成2022年目標任務,奠定了堅實基礎。(煉鋼廠 白浩斯)