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這個班組為何行 只緣降本有秘笈
發(fā)布日期:2022-12-12    作者:劉靜    
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陜鋼集團“班組管理創(chuàng)新實踐成果發(fā)布會”和表彰大會上,漢鋼公司煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間2#爐甲班榮獲“陜鋼集團創(chuàng)新成果二等獎”。該班團結(jié)進取、作風(fēng)硬朗、成果突出,在降本增效工作中成果可圈可點,多項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一直名列前茅現(xiàn)讓我們看看該班組的降本秘笈。

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規(guī)定動作夯基礎(chǔ),自選動作優(yōu)

“留渣85%,濺渣時間3分鐘”2#爐煉鋼工陳磊根據(jù)班中爐渣堿度和當(dāng)爐鐵水成分與班組人員進行交流。

爐渣操作濺渣護爐是冶煉過程降本增效的重要措施,也是煉鋼廠工藝優(yōu)化提升的“規(guī)定動作”,該班不滿足于現(xiàn)狀、積極探索、精細管理,不斷對留渣量、濺渣時間進行持續(xù)優(yōu)化。對比爐渣中全鐵TFe含量,隨機取樣測定渣中鐵,分析爐渣含鐵量,細查渣中鐵損耗,及時調(diào)整操作、使?fàn)t渣中金屬鐵含量達到歷史最低水平,顯著降低了冶煉爐渣分離產(chǎn)生的金屬損失。

以工藝管理制度為“規(guī)定動作”,以指標(biāo)提升、精細管理為“自選動作”,不懈追求,使渣中帶鐵量一直控制在較低水平,降低鐵水消耗2.5kg/t,逐步實現(xiàn)了生產(chǎn)過程吹損和爐渣帶鐵量有效控制,使留渣操作和濺渣護爐逐步達到了最佳效果。

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苦煉內(nèi)功提技能,互幫互學(xué)補短板

身懷過硬本領(lǐng),方顯降本增效的底氣。為了提高班組人員的操作技能,班長陳磊利用指標(biāo)競賽、技能培訓(xùn)、師帶徒等手段使班組成員既有壓力又有動力。為了確保每位成員都有過硬的操作技能,班長陳磊對自己多年的操作心得進行了悉心梳理,傾囊傳授給班組成員,并指導(dǎo)搖爐工、合金工準(zhǔn)確預(yù)估出鋼量、計算渣料加入配比和鋼水在冶煉過程中的溫度損失、判斷爐渣熔化情況以及從爐口火焰預(yù)判終點情況

除此之外,該班組還與車間其他班組結(jié)對子、比操作,相互進行觀摩,彼此之間交流找差距、尋短板,在互幫互學(xué)中共同提高,開辟了班組降本增效的新途徑。今年以來,煉鋼廠鋼水合格率、鋼鐵料消耗、熔劑消耗等指標(biāo)均較以往有了進一步的提升。

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自主創(chuàng)新攻難關(guān),降本再上新臺階

為了提升冶煉效率,進一步拓寬工藝降本空間,該班組立足崗位、自主創(chuàng)新,通過采用保溫桶送煉鋼過程試樣來提高送樣速度,僅這一項措施使每爐鋼節(jié)省送樣時間1分鐘,不僅縮短了冶煉周期,為降本增效創(chuàng)造了有利條件。

為了進一步挖掘硅、錳、釩等合金降耗潛力,煉鋼廠鎖定產(chǎn)量需要大、對系統(tǒng)降本作用顯著的HRB400E鋼種開展合金優(yōu)化工藝試驗。該班組與生產(chǎn)技術(shù)室通力協(xié)作,細化完善合金化工藝措施,調(diào)整合金優(yōu)化方案,持續(xù)深化合金窄成分控制方案。目前,在冶煉HRB400E鋼過程中,僅僅采用復(fù)合釩氮替代含釩合金的工藝技術(shù)就取得了降低合金成本4.2元/噸的好成績,據(jù)估算全年可降成本600萬元以上,這也為漢鋼公司開辟了煉鋼工藝降本的“新航道”。(煉鋼廠 劉靜)