四季度以來,計量檢驗中心從生產(chǎn)流程優(yōu)化、設備利用率提升、資源優(yōu)化整合多方面入手,提高閑置資源利用率,樹立全員降本意識,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供源源不斷的動力。
主動出擊 環(huán)環(huán)相扣促節(jié)支
該中心始終堅持“以干代練、以干促學”的原則,制定相應的降本時間節(jié)點,高效完成各類降本任務。原料化驗室通過提高設備利用率,將傳統(tǒng)的手工礦石中硅元素分析改為熒光分析。據(jù)悉,礦石中硅元素的含量是公司結算時的重要依據(jù),容不得有半點馬虎,經(jīng)與技術科溝通協(xié)商,制定了切實可行的降本方案,此方法在解決人員緊張的同時,還能減少廢液的后期治理費用。
她們通過手工與儀器的標樣對比,專業(yè)工程師視頻指導,建立了適用于漢鋼公司外購礦樣分析曲線,經(jīng)過技術員與崗位分析員的反復測試對比,最終確定了用高溫融片的方法出具X熒光硅含量。目前,部分進口精礦粉已經(jīng)實現(xiàn)全元素分析,通過大家的努力,今后將完全實現(xiàn)各類樣品的儀器分析,使設備使用率發(fā)揮到最大,為公司降本增效貢獻全部力量。
聚沙成塔 高效保供降成本
“這些拆下來的變頻器、電容、二極管收集起來,下次維修設備的時候總會用到這些配件。”技術科李少龍在拆卸設備時說道。
當產(chǎn)成品實驗室10噸拉伸試驗機電路板出現(xiàn)故障,李少龍用萬用表測試后,發(fā)現(xiàn)是主板上繼電器被擊穿,他立即返回庫房找到之前維修其他設備時拆下來的繼電器,核對型號、電壓、電流等指標完全匹配后,隨即拿來用了起來,打開電源設備,故障燈消除,試驗機恢復正常。
像這樣的降本事情不勝枚舉,該中心始終本著“能修不加工,能加工不添置”的維修原則,為公司在降本增效的道路上邁上力所能及的“跬步”。
凝心聚力 系統(tǒng)優(yōu)化增效益
該中心本著物盡其用、人盡其才的責任意識,深入崗位進行調研,一系列措施應用而生。原料監(jiān)督站焦炭過篩項目一直由外包單位執(zhí)行,每年需要支付費用近十萬余元,中心通過系統(tǒng)優(yōu)化,上下道工序合并,讓現(xiàn)有的質檢人員采用就近原則,利用火車和汽車采樣機取樣間隙進行過篩實驗。
通過舉一反三,中心將保密室合并到制樣室,廠內水測試驗前置到廠外,該方法的成功實施,充分調動了人員使用率。在提高工作效率的同時,減少公司人員管理成本消耗,切實將降本的“肥水”流進自家田。(計量檢驗中心 雷玥)