“鋼坯合格率99.99%,常規鋼坯零廢品,二十多個品種規格鋼坯質量、消耗創歷史最好水平。”這是煉鋼廠連鑄車間丁班為公司交上的優異答卷,而在這份成績的背后,是丁班員工日夜兼程的努力和對提質降本的不懈追求。
緊盯生產查隱患,演好安全“重頭戲”
鋼水澆注是高風險作業,工藝安全是實現高效生產,降低物料消耗的重要前提。為了確保作業安全,丁班把重點放在作業安全的檢查落實方面,通過細化工藝設備點檢,進一步完善熔融金屬的安全管理,強化生產過程工藝紀律,實現連鑄生產的高效低耗。為了杜絕生產過程中的跑冒滴漏現象,班長負責對能源介質使用和消耗異常情況進行檢查、改進,班組安全員對結晶器冷卻水參數、二冷段冷卻水參數控制情況進行定時排查,操作工對大包、中間包包殼溫度進行測量和控制。為了確保檢查發現的問題進行及時處理,該班組完善了生產過程事故和隱患預案,并進行了專業培訓,從而使工藝安全落到了實處,為提效率降消耗鋪平了道路。截止目前,該班組鋼水消耗較去年降低2.5kg/t,保護渣、覆蓋劑消耗減少約15%,降低生產成本3.5元/噸鋼。
操作細節不放松,“西瓜芝麻”一網收
為了把提質降耗推向極致,該班嚴格把控鋼水開澆、鑄坯、切割各個操作環節,使提質降耗既抱“西瓜”又揀“芝麻”。該班通過提升操作控制技能,將中包剩鋼控制在合理范圍內,減少鋼水消耗。嚴格滿包澆注,既減少了中包液面的波動,又避免鋼水液面裸露發生二次氧化,相應減少鑄坯氧化鐵皮。同時,穩定拉速,合理控制鑄坯二冷,減少澆注過程堵斷流,杜絕鑄坯拉漏,消除每月事故廢品。該班班長聶科對此深有感觸地說,“連鑄生產操作細節較多,以前一忙起來,有些降本環節就被忽略,消耗降不下來,也找不到原因。現在,通過嚴抓操作細節降消耗,每班進行統計、分析,避免消耗異常,聚沙成塔,工序降本成效不小,可謂是抓到了點子上。”
工藝優化抓關鍵,新品降耗“步步高”
由于質量要求高,工藝操作復雜,新品降耗一直是塊難啃的“硬骨頭”。但該班員工敢于迎難而上,在班長聶科的組織下,該班組對開發生產的YL82B、ER70S-6、H08A、45鋼、T63E等新品鋼操作要點進行詳細學習、領悟,利用科學方法分析、總結連鑄質量改善的途徑及措施,主動與兄弟班組進行新品降耗對標,同時與兄弟單位連鑄溝通,取長補短,每澆次生產前對保護澆注、電磁攪拌等設備設施進行全面的檢查確認。生產過程中,嚴格執行操作規程要求,對拉速、中包溫度、結晶器及二冷水冷卻強度等工藝參數進行再優化,使其處于良好的受控狀態。通過不懈努力,今年以來該班生產的新品合格率達99.95%以上,新品鋼水消耗在所有班組中名列前茅。
班組是企業的最小單元,也是提質降耗的最前線。連鑄車間丁班將圍繞提質降本這一主題,以實現“一流班組、一流指標”為奮斗目標,進一步深挖降耗潛力,將高效運行、低成本生產推上新高度,為企業降本增效打好堅實的基礎。(煉鋼廠 劉靜)