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多措并舉,合金優化工作效果顯著
發布日期:2024-01-30    作者:生產技術部 周慶輝    
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為積極應對當前嚴峻的鋼鐵行業形勢,漢鋼公司鋼后系統秉承效益至上、質量為先的原則,圍繞降本增效工作主路線,以效益為導向,以創新為動力,大力開展合金優化研究,堅持探索與實踐相結合,力求達到最佳的效益和質量平衡,成功開展了一系列合金優化項目。

多措并舉,合金優化工作效果顯著

創新驅動,引入新型合金。

積極對標找差,大膽嘗試新合金試驗工作,先后引進了硅錳粒、二類硅鐵等新型降本合金。通過工藝人員的認真探討、精心設計和嚴謹實驗,公司成功實現了硅錳粒的成功應用以及硅鐵合金在HRB400E建材上的全面替代。這一系列創新性的嘗試不僅豐富了公司合金種類,提升了成分窄區間控制命中率,大幅降低了合金成本,在穩定產品性能方面也達到了顯著效果。

模型管控,穩定過程工藝。

在保證質量的前提下,從成本的角度出發,在鋼種允許范圍內,根據當期市場合金價格變動,結合鋼中各元素強化機理,動態調整鋼中SiMnV元素控制范圍,先后制定下發了《提錳降釩》《恢復復合釩氮應用》《增氮降合金》等試驗方案,同時嚴格執行終點控制制度與脫氧合金化工藝制度,提高一倒命中率,降低鋼水氧化性,優化吹氬時間、充分攪拌鋼水,提升了成分及鋼材的穩定性。

腳踏實地,穩步推進熱機軋制

為保證高線降合金工作有序開展,按照計劃盯準目標,分規格從小批量試軋、同圈性能分析、金相組織檢驗、工藝調試、擴大試驗等各個環節嚴格管控、壓實責任,確保鋼材各項指標穩定受控。目前,熱機軋制成效顯著,1#高線φ8/10規格鋼坯Mn成分同比下降0.20%,同時將雙高線的技術經驗遷移至單高線,成功實現了φ6/10規格在單高線的無釩軋制,大幅提高了無釩鋼盤螺鋼坯的生產比例。(生產技術部 周慶輝)